从最初的400mg/L到现在不到100mg/L,浙江盛发纺织印染有限公司的污水经过预处理后的COD(化学需氧量)值这两年得到了有效的减少,而今年年底前,长兴所有印染企业将自建中水回用站,出厂污水COD值门槛也由500mg/L提高到200mg/L。
在长兴县夹浦镇,该县13家印染企业有11家集聚于此,而东临太湖也让这块印染“热土”成为注目的焦点。“在太湖之滨做纺织,是非常不容易的。”“盛发”的一位中层干部深有感触,“不仅县环保部门盯得紧,市、省乃至国家都盯着这片碧波清水。太湖水质一有风吹草动,我们就跟着紧张。”“以往长兴印染企业的污水预处理过程相对来说比较简单,不需要生化反应,出水的COD值标准定得也比较低,但从今年开始,全县所有印染企业都将提升自身污水处理设施,将COD值降低到200mg/L以下,如果达不到要求将不给排污指标。”该县环保局污染防治科副科长沈杰告诉记者。
取样、化验、记录、留存……在盛发印染的中水回用站内,检测员小王每天早上都要重复这套手工检测程序。在他那本《盛发中水回用站运行报表》上,清楚地记录着每道工序中检验到的水质。
1088、 570、 146、 98,这是昨天上午小王在调节池、初沉池、二沉池及出水4项处理工序上手工检测到的污水COD值。经过一步步的过滤,COD含量也逐渐下降。他告诉记者,企业污水在经过水解调解、初沉、兼氧好氧、二沉等一系列生化反应后,将通过管道排往大型污水处理站进行最后的处理。
就是在这几道工序下,企业还自加压力,早在2011年就投入1000万元建设了中水回用站,高标准治理企业污水。每天,全厂4个生产车间产生3000吨污水,经过污水处理后一部分将排往污水处理厂,一部分供企业回用。“早在今年以前,我们企业的污水出厂水质的COD就已经减到了100以下。”“盛发”办公室主任孙旭阳说。
现如今,在“盛发”的成功经验下,夹浦所有印染企业共同出资2300万元,建设一家日处理能力2万吨的污水预处理站,集中处理企业排出的污水,预计在今年年底前全部完工。